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[00244135]低甲醇含量废水回收提纯技术的工业化应用

交易价格: 面议

类型: 非专利

技术成熟度: 正在研发

交易方式: 许可转让

联系人: 张益民

所在地:宁夏回族自治区银川市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
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技术详细介绍

一、课题来源与背景: 宁夏龙江化工科技有限公司成立于2012年,主要从事甲醇的深加工生产。公司于2013年5月立项从事低甲醇含量废水回收提纯的工业化应用。由于目前市场上从事废甲醇提纯的技术要求,一般都要求废水中甲醇含量不低于85%,切不能含有过多杂质,尤其不能还有过量的盐分。甲醇含量较低的废水,目前由于技术和经济效益的原因,大多都直接作为废水处理或排放,造成了一定的资源浪废,同时也对环境造成了一定的影响。鉴于此,我公司为改善目前的这种状况,成立了低甲醇含量废水回收提纯技术的工业化应用项目。 二、技术原理及性能指标: 低甲醇含量废水中主要有甲醇15-30%,盐度2-10%,醚类≤1%,工业废水41-82%,处理后得到的精甲醇含量可达99.9%,其实中各项指标符合《工业用甲醇》GB 338-2011标准。 低甲醇含量废水经甲醇泵打入换热器,经换热器加温至90℃后,进入助分离器,同时向助分离器中加入分离助剂ZTR-Ⅰ型和分离助剂ZTR-Ⅱ型,分离出的含盐废水进入树脂吸附装置,进行离子树脂吸附交换,进一步分离出高浓度盐水和净化水。含甲醇水部分进入精馏塔A,进行精馏,精馏水进入循环水池,作为冷却循环水用。精馏的粗醇85%浓度进入精馏塔B,进一步细化精馏。未达到85%时,进行循环进入助分离器,直至达到85%的浓度含量。进入精馏塔B的粗醇,进行进一步精馏,精馏水进入循环水池,少量的醚类物质进入醚类储罐。精馏出的精甲醇进入精甲醇储罐。 三、技术的创造性与先进性: 本工艺流程,采用与北京理工大学合作研发的助分离器和专用的分离助剂,使废水中盐分和甲醇等杂质,更容易分离,并且能耗极低,通过与整个生产系统的有效结合,很大程度上降低了含甲醇废水处理的生产能耗,降低了生产成本,让低甲醇含量废水回收,实现了低成本高效化运转。通过双精馏塔的二次精馏技术,使精馏出的甲醇达到了《工业用甲醇》GB338-2011的国家标准。 四、技术的成熟度、适应范围和安全性: 含甲醇废水回收提纯技术,在设计阶段、施工阶段、试验阶段和生产阶段,通过不断的调整设备与工艺,现在已实现了生产自动化,由原来的PLC自动控制系统,改为了现在的DCS系统,并在实施过程中,调整了相应的工艺参数,更换了一些生产设备,让生产工艺过程更加合理化、自动化和智能化,实现了模块式生产和管理,使生产更加简单合理,也更具有可复制性,更是在很大程度上防范了安全生产事故的发生,在有效降低能耗和人员成本的同时,让生产更安全。 五、应用情况及存在的问题: 目前该项目技术处于成熟应用阶段,已实现连续生产超过半年,生产期间未发生生产事故也未发生安全事故,系统运转良好,已产生了一定的经济效益。目前存在的问题是生产产能不足,目前可以处理含甲醇废水25万吨/年,可实际全区每年产生的此类废水,据不完全统计超过1000万吨/年,还远远达不到市场的需求。

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