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60万吨煤制甲醇主装置系统长周期稳定运行的技术

所属分类:现代化工产业

所属单位:中国生产力促进中心推荐“中国好技术”

联系人:-

联系方式:0951-6087161/5020588

所在地:

成果简介

此课题基于对长青能化生产系统的深入研究,历时近两年时间从设计、操作、运行管理等方面全方位进行排查,梳理了影响系统安全稳定运行的因素并制定了行之有效的解决办法,起到了良好效果,实现了预期目标,具有很强的成熟度。(1)通过对磨煤系统关键设备棒磨机的筒体螺栓密封件进行优化改造,将密封块嵌在密封壳体内,计算好密封块的弹性模量,使得在螺栓完全紧固后压盖与密封壳体正好与磨机筒体紧密结合,且在钢棒的撞击下不会变松,从而达到彻底密封而杜绝泄漏。通过对磨煤机鼓形给料系统的分析研究,利用钢板在鼓形给料系统外部设计夹层,夹层中间灌入水泥,避免了煤颗粒直接与鼓形给料管接触摩擦,解决鼓形给料系统频繁泄漏问题。(2)通过气化炉烧嘴运行工况进行研究分析,对烧嘴各间隙进行调整,对其结构、材质进行优化,达到延长烧嘴使用寿命的目的。通过对气化洗涤塔排黑管线流程进行优化,解决气化开车过程中排黑管线易堵问题。(3)通过对渣水系统角阀进行改造,在角阀阀芯扩散头处增加导流管,在角阀后筒体内部增加耐磨衬里,延长渣水系统运行时间。通过对真空过滤机运行工况的研究分析,设计加工了一套保压密封装置,防止滤饼龟裂,实现了真空保压,大幅提高真空度,降低真空耗损。(4)通过对变换汽提塔顶冷凝器运行工况及腐蚀机理的研究,将原换热器的换热管由312不锈钢升级为钛管,以提高材质的坑腐蚀性;增加换热器的列管数和换热管直径,以提高换热器的换热面积,降低换热器内部的气体流速,减少冲刷腐蚀,多措并举,提高塔顶冷凝器的使用寿命。通过对合成及精馏系统运行工况的研究,对增设了合成气管线紧急切断阀,优化了SIS系统联锁,优化了精甲醇采出管线流程,提高了装置本质安全水平。以上研究改造项目的实施,为生产系统的长周期稳定运行奠定了良好基础,使气化炉单独运行周期均到达140天以上,最长达到146天,日产精甲醇能力可稳定达到2380吨,全年安全稳定运行时间达到350天以上,完全达到了预期效果。
在此课题研究过程中,我们始终坚持“安全环保是最大效益”的理念,查找系统安全、环保方面的薄弱环节,通过对气化炉烧嘴、渣水系统阀门、变换汽提塔系统、合成及精馏系统的优化改造,减少了非必要停车次数,解决了气化高闪气的回收利用、变换湿酸气的合规处理、硫回收系统的同步开车以及事故状态下的公用工程保障等问题,有效提升了生产装置的本质安全水平及环保治理能力,为减少次生事故发生、杜绝环保违规事件发生做出了贡献,具有良好的社会效益。

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